作为以煤为原料的化工企业,天泽公司煤炭和电力消耗约占生产成本的80%左右。针对煤化工行业的发展特点和现有工艺装置的技术水平,他们采用高效节能循环流化床锅炉,利用造气炉渣和煤粉按1:3的比例掺烧,进一步回收利用造气炉渣中的热能,使吨尿素耗气用燃料煤由原来的163千克下降至148千克,减少9.2%,年可节约燃料煤6600吨,节约资金198万元。他们在流化床锅炉出口增设电除尘设施,除尘效率由原来的90%提高到98%以上,每年可减少二氧化硫排放量272吨,减少烟尘排放量95.6吨,收到良好的环保效应。
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在建设化工厂及天泽永丰公司两套“2440”生产系统时,该公司通过对造气工段采用上下行煤气、吹风气余热回收,变换工段采用全低温变换等先进工艺,率先在全省合成氨生产企业实现“两煤变一煤,蒸汽自给”,年节约燃料煤1.92万吨,年削减二氧化硫排放量152吨,减少烟尘52吨。此外该公司还通过推广醇烃化新工艺、回收合成氨尾气,实施差压回收等技术,合理回收能量,提高能源利用率,实现资源循环利用。采用的变频技术和等压净化流程,有效的节约了电能。猎头.
2006年,天泽公司尿素平均单位成本降到了971.05元,比2005年下降了11.84元,在全国同行业中名列前茅。今年上半年,公司再传佳绩,节能降耗直接为公司带来4420万元的效益,万元产值综合能耗降至5.41吨标煤,较2006年度的5.52吨标煤下降0.11吨标煤,降幅为2%。